经过一段时间的理论学习过后,本周各班组陆续进入金新化工,这次进厂的工作重点是在接下来的学习时间内尽快掌握工艺操作,要全面掌握,深度剖析,将理论与实践相结合,并对班组进行初步定岗,有针对的展开学习。虽然任务艰巨,天气寒冷,但依旧没有影响培训人员对学习的态度,相反学习的积极性、主动性比以往更高。
本周学习成果摘抄:
问题1:因合成气压缩机一段防喘自身问题全开导致压缩机发生喘振,此时工况:合成塔反应不好,压缩机入口压力升高,压缩机转速降约500rpm,高压蒸汽减少,中压蒸汽压力低。
操作:合成塔进行封塔处理,压缩机入口打开放空控制液氮洗压力,氨压机开防喘,开各段冷激控制入口温度,原因查清后根据合成塔塔温进行导气操作:
1).升负荷:缓慢从前往后关防喘加转速,同步控制合成塔各段冷激,若床层温度上升不明显或停止温升,停止加负荷,系统稳定后再关防喘直至满负荷。
2).若床层温度低于催化剂反应温度需要点开工加热炉给合成塔升温,确认关闭TV04503,加热炉烟道温度150℃开十寸蝶阀,控制燃气量盘管工艺气量使出口温度在310到340℃控制合成升温速率在80℃/h,依据床层温度缓慢加负荷。
3).系统压力10~12MPa,反应负荷50%以上反应热可以维持合成塔温度,逐渐减少开工加热炉燃气量,关小十寸蝶阀减小合成气量,现场十寸蝶阀关闭后主控人员打开一床冷激阀控制合成塔入口温度,合成塔塔温稳定后,逐渐加负荷至正常工况。
4).随着负荷升高,需要提高冷冻负荷,关防喘提负荷,关冷激控制各段入口温度,调节液氨受槽和氨分离器液位。
问题2:合成系统减负荷冷冻系统调整:
1).合成系统负荷减少,产氨量下降,中压氨分去往氨受槽的量变少了,这导致氨受槽液位下降。
2).由于合成系统减负荷,气氨冷凝所需冷量减少,导致氨冷器蒸发压力下降,氨冷器液位上升。
3).由于氨冷器蒸发压力降低,导致氨压机各段入口压力降低,氨压机负荷减小,压缩机面临喘振风险。
调节方法:
1). 减少氨压机转速,开氨压机防喘,稳定氨压机工况。
2).由于喘振管线的温度高于氨压机入口温度,会把氨压机入口温度拉高,此时需要开冷激阀控制温度。
3).由于冷激阀打开和氨产量不足的影响,氨受槽液位持续降低,如果液位维持不住,可以用引氨管线补充液氨用来维持液位。
4).空分和低甲的冷量维持正常状况。
5).由于产氨量减少,需要减少氨分离器送往氨罐的液氨量,用来维持尿素的正常供给。如果送往氨罐的阀门全关,还不能维持尿素的正常供给,可以启动氨罐的氨泵,将氨罐的液氨送至尿素维持生产。
没有压力就没有动力,大家十分珍惜这次宝贵的学习机会,并在有限的时间内加紧学习,拓宽知识面,为日后工作积累宝贵经验;加深理解,对以后厂区的复工复产能够尽一份绵薄之力。
编辑:徐龙 唐宝天
审核:姚秀猛 岳玉慧