8月16日-9月3日,富蕴综合维修车间利用15个施工天窗,采用惯导仪相对测量完成阿准线管内179km线路精测精捣作业,有效的提升了设备质量,为行车安全打下了坚实基础。现对精测精捣后设备质量提升,车间维修组织改变进行总结。
一、精测精捣前后设备质量对比
1、阿准线K566-K745精测精捣前、后TQI(不含岔区、轨距)对比。作业前平均TQI(不含岔区、轨距)值6.4,作业后平均TQI值4.1,下降了2.3,降幅达到35.9%。其中轨向作业前TQI值0.8,作业后0.54,下降了0.26,降幅达到32.5%;高低作业前TQI值1.43、作业后0.85,下降了0.58,降幅达到40.6%;水平作业前TQI值0.92、作业后0.6,下降了0.32,降幅达到37.8%;三角坑作业前TQI值1.02、作业后0.73,下降了0.29,降幅达到28.4%;
二、精测精捣后设备质量提升、车间维修方式带来的改变
1、被动维修转变为主动维修。
改变了由以前的轨检车病害、车载病害、人工重点病害迫使人员追着病害到处跑的情况,从精测精捣后病害数量明显减少,车间维修方式转变为利用轨检车数据精准指导生产,对峰值大的区段安排月度生产任务,进行精准维修,采用消峰整治线路的方式进行日常维修。
2、改善了车间人员少问题。
设备质量的提升,有效解决了车间人员短缺的问题,解放了部分生产力,使人员能够投入到精检中去,向设备周期检查、设备巡检方面投入人员、工天增多,发现设备问题精准,为设备整修提供数据,为计划修提供方向。
3、车间生产组织发生了转变。
人员由区间向站内转移,对站内道岔顽疾病害、道岔工电结合部病害、道岔钢轨病害、岔后连接曲线等薄弱地段有精力去整治。车间抽调人员成立工电联整组、钢轨打磨组,专门对站内设备进行全面整修,提高了道岔大部件使用寿命,有效提升了站内设备质量。
4、车间“强、补、育”工作投入精力增加。
车间青年职工占比达到82%,业务素质低、现场经验不足。线路精测精捣后减少了人员疲于应付病害的时间,增加了现场嵌入式培训时间,针对车间管辖设备特点,留足了现场点对点现场教学的时间,例如车间管理钢轨伸缩调节器,对钢轨伸缩调节器的检查、日常养护维修车间一直是短板,现在有时间现场进行教学,一方面提升了对职工业务素质,另一方面提升了设备质量。同时车间有时间组织周、月进行抽考,有效提升职工业务知识。
5、降低了部分安全风险。
(1)精测精捣后设备质量的提升,有效降低了人员上道的安全风险。
(2)区间便道不畅,设备质量的提升减少现场处置病害的频次,减少了用车频次,降低了交通安全风险。
编辑:曹延炳
审核:赵长城 刘波