面对严峻的市场形势,如何挖潜提效控成本成为2023年工作的重中之重。围绕成本控制要求,各专业小组对标泰山玻纤总部成熟经验和先进做法,积极领题攻关,络纱自动上纱系统改造项目就是其中之一。
公司络纱区域共144台络纱机,全部采用4对4络纱机排布,共18个单元,平均劳动效率40.45吨/人月,按照目前合股纱产能,络纱区需操作工13人。为进一步降低员工劳动强度,提升劳动效率,公司决定将络纱区改造为6对6络纱机排布,改造完成后劳动效率预计提升22.2%,达到49.4吨/人月,同时可进一步优化人员配置,实现减员增效。
项目计划总投资347万元,为进一步降低成本,公司决定自主开展络纱机、纱架、断纱自停及相应工艺附件的拆除、定位、重新安装以及络纱机电源、压缩空气管路等的重新铺设。时间紧、任务重,3月6号开始,原丝制品车间、设动部、技术质量部等部门围绕如何更快更好的完成既定任务,放弃休息,齐心协力,破题攻坚。
闻令而动,在各工序工段长的带领下,大家加班加点,连续奋战。络纱员工快速拆除纱架及工艺附件,为改造做好准备;技术质量部工艺组的同事们测量工艺线,做好工艺定位,有序开展调试;设动部机械、电器班组员工开足马力拆线、顺线、安装、调试......
因为边生产边改造,整个改造工作需要灵活配合设备厂家的安装进度。络纱机移机后,厂家安装新纱架及相应设备,车间、设动等部门同时进行络纱机电源、压缩空气、留皮称、涂油架安装等工作,避免停机单元过多,产生积纱。
设动部安排六名同志专职在络纱工段配合改造,他们放弃休息日,周六周日轮班,高效完成了中间箱安装、电气控制回路设计画图、络纱机电源线、自动上纱电源线、络纱机按钮线、单纱称重传感器连接线以及涂油器电源线信号线等的接线。整个过程大家协力同心,毫无怨言,保证生产的同时高效完成了改造任务。
正是因为有这么一群无私奉献,关键时刻挺得出、靠得住的可爱的人,才会绘就公司美好的明天。路虽远,行则将至;事虽难,做则必成,让我们携手同心,永葆实干者的担当、追梦者的执着,共同创造更加美好的明天!