围墙液化气阀门气密渗漏原因分析

木了一
创建于2022-12-10
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      北围墙液化气管线,开工前阀门气密检测,加压后发现渗漏,经五公司保运人员多次更换垫片后,依然不能达到检测要求。储运部领导联系我想办法解决。

      进入现场,首先对螺栓进行再次紧固,仍不能阻止渗漏,分析原因后,我决定重新换垫片处理。

原因分析:

1.垫片密封缠绕部分厚度不够,在紧固过程中塑性变形,由于内外钢环的厚度,变形产生的密封阻力抵不住管线内气体压力,法兰渗漏。

2.设计缺陷,阀门位置选定有问题,左右均有管线障碍,间隙小,扳手下不去,阀门底部在平台上,且有障碍梁,虽割去部分格栅,也达不到检修条件,阀门上部,纵向安装仪表传动机构也影响扳手紧固。所以造成阀门法兰很难紧固。

3.阀门系法兰蝶阀,阀体短窄,两法兰间刚刚能够容纳两个螺母多一点,不能满足螺母外露2一3扣的规范要求,且与阀体紧贴,下不去扳手,导致紧固不均匀。

4.法兰或者阀门密封面加工粗糙,影响与垫片密封面贴合,也可能产生渗漏。

处理方法:

1.金属垫片外均匀缠绕多层四氟乙烯生料带,形成二次密封,补偿密封弹性不足。

2.拆掉螺栓,液压撑开法兰,换垫。

3.选择相对位置不错的螺栓进行对称定位紧固。从角度最难的螺栓开始,对称紧固,扳手可以利用杠杠,套管加力等方法,对障碍的螺栓,采用从里到外方法,紧固一条后,再穿一条,逐次紧固,直到结束。

处理完毕后,经增压后气密检测,检查无渗漏,合格,达到预期效果

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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