丁志强,中共党员,1997年参加工作,催化裂化装置首席技师,抚顺石化公司技能专家,他工作的二十多年里对待工作兢兢业业,努力专研岗位知识和操作技能,短短的几年时间就全面掌握了催化裂化装置所有岗位的操作,同时拓宽自己的学习范围,学习催化裂化装置先进的生产经验与控制方法,付出终会有回报,他先后荣获全国石油石化行业职业技能竞赛第五名;中国石油天然气集团公司技能竞赛金牌,两次被授予“中国石油集团公司岗位能手”;多次荣获抚顺公司技术大比武催化裂化工种“技术状元”及抚顺市“技术状元”;先后荣获抚顺市劳动模范;抚顺市“五一”劳动奖章;公司、厂先进生产者,优秀共产党员等荣誉称号。
工作中,他加强知识的学习和积累,并应用到实际工作中,先后编写了《催化裂化装置操作工安全手册》和《催化裂化装置操作工》等书籍,并由石油工业出版社出版发行,此书作为集团公司催化裂化工种技能鉴定教材。现负责蜡油催化车间工艺员岗位工作。 作为一名基层车间的管理者,他时刻以提高装置经济效益、降低生产能耗为主要操作目标。
优化蒸汽方案 减少蒸汽排量目前蜡催装置停工,1.0Mpa蒸汽进装置后除PTU单元、精制废碱罐、新碱罐、消防蒸汽及各单元服务站蒸汽紧急使用外,无其他使用途径。他提出对现有1.0MPa蒸汽西侧进装置管线稳定区域增加配套法兰(DN350)安装后下盲板进行隔断,由于东侧25#管带拆除1.0MPa蒸汽管线后东侧进装置存有盲肠,蒸汽改为西侧进装置管线路由较长且管线较粗,日常防止管线盲肠水击,需要东侧进装置末端直排蒸汽。
另外,进入冬季防冻期,为保证冬季防冻防凝正常,此路蒸汽管线需要投用9条蒸汽伴热,服务站及消防蒸汽有2条需要直排。车间通过技术分析列会讨论评估,对1.0MPa蒸汽西侧进装置管线稳定区域增加配套法兰安装后下盲板进行隔断。可以减少反应、分馏稳定、PTU区域服务站及消防蒸汽排放。提高装置蒸汽能量回收,减少冬季防冻期及防冻期以外的蒸汽排放。项目增效:按每条伴热线(DN20管径)每小时损失0.2吨蒸气计算,11条伴热线将每天减少蒸气损失约0.2*24*11=52.8吨/每天,按东部发生十公斤蒸汽成本306元/吨计算,冬季防冻期(6个月)将为公司节省动力费用约52.8*180*306=290.82万元。由于东侧25#管带拆除1.0MPa蒸汽后东侧进装置存有盲肠,蒸汽改为西侧进装置管线路由较长且管线较粗,日常防止管线盲肠水击,需要东侧进装置末端直排蒸汽。
车间通过伴热线接疏水器形式进行排放,5条伴热线将每天减少蒸气损失约0.2*24*5=24吨/每天,按东部发生十公斤蒸汽成本306元/吨计算,冬季防冻期以外(6个月)将为公司节省动力费用约24*180*306=132.19万元。全装置每年节省动力费用共计:423.01万元。优化污泥脱水机运行 降低危废产量为响应抚顺石化公司提质增效要求,在保证PTU安全平稳运行的同时降低废催化剂产生量,从年初开始,他每天对均质罐及重催来水进行采样分析,根据悬浮物浓度调节进料泵及污泥脱水机运行频率,并根据出泥量及干稀程度,调节絮凝剂及PAM注剂量,保证泥浆絮凝效果良好,并每天对滤饼含水率进行分析,为保证均质罐浓度达到设计值,将污泥脱水机由原来的24小时连续运转,改为白天运行2-3个小时,同时均质罐每两小时进料1次,保证线路畅通。通过优化调整后,既减少了污泥脱水机运行时间,减少了进料泵及机组磨损,延长了设备的使用寿命,同时,催化剂滤饼含水率由原设计60%下到40-50,每年可减少废催化剂200吨左右,大大降低了废催化剂的处理费用。
加强运行管理 延长设备使用寿命蜡油催化装置PTU单元是烟气脱硫的配套单元,主要负责处理重油催化装置洗涤塔及蜡油催化装置洗涤塔浆液处理,原设计处理能力为9.6吨/小时,2021年6月进行扩能改造后,处理能力扩大到25吨/小时。污泥脱水机运转后,进料泵由于磨损较大,每台进料泵的使用寿命紧紧6个月,未达到设计要求。为解决此问题,他从原料来源、机组运行时间、机组运行状态进行分析,终于找出影响进料泵使用寿命的原因并采取响应措施。原因:重催再生形式为贫氧再生,浆液中含有焦炭颗粒,同时,PTU单元澄清器顶部盖板为碳钢,腐蚀严重,有铁渣落入澄清器内部,随浆液进入均质罐,造成进料泵磨损;重催来原料中悬浮物忽高忽低,影响进料泵运行时间;前期,污泥脱水机机组运行时间较长,加剧机泵磨损时间。解决措施:污泥脱水机间断运行,以缩短机组运行时间,减少进料泵磨损;每天早7:00启进料泵前,打开均质罐底部放空阀排出底部沉积的颗粒物;均质罐每4小时进料一次,冬季,随着气温降低,均质罐进料改为每2小时进料一次,保证均质罐浓度达到设计值缩短机组运行时间;通过此调整,机组进料泵由2023年1月份更换完毕,使用至今已将近两年。确保装置长周期运行。