年总结

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创建于3天前
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黄治达的年度总结

在过去的一年中,我在吉林车载车间的学习和工作方面取得了显著的成绩。通过不懈的努力,不仅提高了知识水平,还学会了工作方法。以下是我们在过去一年中的几个亮点。

设备连接图

在过去的一年中,我学习了机车车载设备标准化系统连接图。通过学习各个部件之间的连接,提高了我对设备整体系统的认知。

 CIR主机测试

    

主机、板件、电池、SIM卡槽内、外清扫,配线、板件安装强度检查

1.主机、板件、扬声器、送受话器、电池、SIM卡和卡槽内外清洁,无灰尘污垢,配线整齐无磨卡;清洗电路板、电子元器件、配线和设备插座、插头,无油污、无爬酸。          2.板件、插接件插接牢固接触良好无松动,排线插头与插座端头加胶固定,固定螺丝紧固良好。每四年更换MMI按键板。                                     3.印制板上所有元器件焊接及插接无误,焊点光滑无虚焊、不漏焊、无多余焊碴等,贴焊正确到位、无焊碴粘连;

4.元器件及印制板连线无高温变色、无烧损、断路.极性电容、电源模块、电池无鼓包、漏液、开裂现象。

5.电源开关、滤波器、电池、电池保护电路板MOS管等元器件无过热烧损现象,保险管无过热打火、保险管座无烧损痕迹。每两年更换电池;每六年更换电源开关,CRH5型动车组每四年更换电源开关。

6.电源插座插针、转接电缆插座针孔内无异物;清扫设备外部、板件插座插针,插针无弯曲、缩针、断针、现象;插座外壳无破损、插座安装螺丝无松动。

7.每四年对电源单元、信道机发射机功放单元和散热器重新凃抹导热硅脂。

8.板件电源线采用螺丝固定的,在紧固良好状态下,对固定螺丝处进行封胶。

9.对B子架板件连线与电源线分束处理,分别加装阻燃缠绕管进行防护。

10.MMI报警、紧急呼叫、排风键(动车组排风键除外)防护罩安装良好、无缺失、无破损。

11.在CIR主机、外置LBJ主机报警防护罩粘贴“非报警勿动"提示提醒标识,标准尺寸:6.0cmX1.0cm                             

0.7倍标准输入电压时,发射机消耗电流

1.标准型设备同频发射电流≤2.0A。

2.标准型设备异频发射电流≤2.5A。

3.标准型设备LBJ发射电流≤2.0A。

4.小型化型设备同频发射电流≤1.5A(24V供电时≤5A)。

5.小型化设备异频发射电流≤1.6A(24V供电时≤5A)。

6.外置LBJ设备发射电流≤1.2A。

7.DC/DC变换器(110V(74V)/13.8V)输出电压测量:北京世纪东方设备输出电压13.8V,输出电压范围正负10%(12.42-15.18V)。

通号上海分公司设备输出电压13.5V,输出电压范围13.3V-13.7V。

压力传感器测试

清洁

对压力传感器管壳、安装盖、插座和安装座外部进行清扫、清洗。

 

 

 

检查

1.检查管壳、安装盖、插座和安装座外部干净、清洁。

2.检查管壳无破损、开裂,铭牌清晰。

3.检查插座内管脚无弯曲、无缩针、断针、无锈蚀。

4.检查安装座无堵塞,气路连接可靠,无泄漏。

 

手动测试

1.将被测压力传感器与测试台的气路和插头相连,并打开测试台开关。

2.分别测量加压200、400、600、1000KPa时的输出电压,应分别符合为1V±25mV、2V±25mV、3V±25mV、5V±25mV(DC)的标准。

 

 

自动测试

1.装备有自动测试功能的压力传感器测试台时,使用自动测试功能进行测试,测试完毕后保存电子版测试报告。

2.测试结果应满足下列技术标准:

⑴工作电压DC15×(1±10%)V

⑵功耗电流≤25mA

⑶负载能力≥2KΩ

 

解体检修

拆下安装螺丝,将压力传感器安装座与管壳分离,将信号处理电路板同安装座一同拉出。

车载设备机车安装位置

机车线圈

速度传感器

机车标签

LKJ主机、机车信号主机

机构

打印机

在过去的一年中,通过不懈的努力学会了不少知识。未来,我将继续秉持学习技术知识和认真工作的理念,早日成长为优秀的信号工。感谢所有师傅的教诲以及车间领导的支持与信任,让我们携手共进,迎接更加辉煌的明天!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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