近日,走进白灰车间技改项目施工现场,焊花飞溅,机声隆隆,工人们正在加紧施工,现场呈现出一片忙碌的景象。在领导的统筹安排和全体同事的的共同努力下,通过一系统“小技改”,进一步降低单耗,提升效率,用强化设备管理深入挖掘降本增效新潜能,为企业安全生产保驾护航。
技改1:增加旁路,取消成品石振筛
原来新窑生产的白灰销售主要以灰块为主,出灰需经成品振动筛把灰粉筛选,随着市场需求的变化,现在以销售细灰粉为主,暂时也就不需要把成品筛分。在原石振筛增加旁路管绕开出灰石振筛,即节约了电耗,又避免了设备损耗。
技改2 :窑底出灰挡板技改
新窑窑底的出灰挡板经常因瘤块和长期挤压容易发现变形或掉落,而每次的维修除了需停风影响生产外,窑底闷热的环境也让相关人员大汗淋漓、苦不堪言,通过领导和相关技术人员共同商讨,确定了固定挡板下限,通过刮板来调整出灰量的新思路。这样不仅大大提高了生产效率,也减轻了维修及烧窑人员的工作强度。
技改3 :分隔原料仓
为提升经济效益,降低白灰成本,我厂通过专家论证和外出学习,新窑尝试烧制1-2、1-3等小料进一步降低单耗,因更换物料需对相关的原料仓进行了升级改造,为赶工期,全体维修人员日夜加班,在炎热的料仓环境中争分夺秒,克服了高温、粉尘、光照度不足、场地狭窄等不利因素,快速有效的实施技改作业。
为了各项技改任务的快速推进,广大干部员工放弃休息时间,实施两班倒24小时作业制,吃住在现场,充分发挥顽强拼搏、艰苦奋斗的精神,心往一处想,劲往一处使,以高昂的斗志,高度的责任心,全力以赴完成各项技改任务。
通过设备更新和技术改造,持续加大环境改善和降本增效投入力度,加速创新成果转化,不仅使产品能够满足当前的市场需求,也有助于我们公司在激烈的市场竞争中保持领先的地位。