在工务系统拆除道岔改道块作业是经常进行的工作项目,因道岔垫板的特殊构造和安装位置的限制,拆除道岔改造块比较麻烦,需要使用大锤、凿子、撬棍等工具,先对道岔改道块使用大锤敲击松动,再用凿子或撬棍反复撬动才能取出。作业效率低,劳动强度大。
为解决上述困难,设备物资中心党支部开展党内立项攻关,组织党员技术骨干研究制作道岔改道块拆卸工具,中心主任陈幸文带领机修工区班长、党员徐加成,认真研究了道岔垫板和改造块的结构,确定了以S 型钩状力臂与L 型受力杠杆铰接的方式,利用杠杆原理,以较小的力量拆除改道块的技术方案。
方案确定后,徐加成带领电焊工程凌、机修工马树军,利用报废的钢板边角余料,经过划线、切割、打孔,制作了S型的钩状力臂,在后部打了一个孔。另外在钢管前端焊接一块 L型的连接板,在连接板的前端打孔,用螺栓与钩状力臂进行联接后,就完成拆卸工具的初步制作。在拆除改道块作业时,将钩状力臂的前端钩子钩在改道块的边缘,将连接板尖端顶在道岔垫板上,用力搬动钢管,即可轻松将改道块拆下。
在改道块拆卸工具样品完成后,主任陈幸文与徐加成在院内物料线道岔进行试用,在使用过程中发现存在一些问题,主要是铰接部位只有一个孔,致使连接板和钩状力臂之间的间距不能调整,前端的钩子钩住改道块后,手柄位置不合适,向前倾斜约 45 度,搬动起来很别扭,使不上劲。另外铰接螺栓拧得过紧,造成整个工具转动不灵活。
针对上述问题,陈幸文提出可在连接板和钩状力臂上,沿垂直方向多打几个孔,根据现场的作业位置,可以随意调整铰接孔的位置,可以方便的调整间距,满足不同的尺寸要求。在实际改进过程中,徐加成对钩状力臂后端沿垂直方向打了两排孔,又增加了间距的调整量。同时对铰接部位的螺栓紧固度进行了调整。改进后的道岔改道块拆卸工具,经试用后效果很好,拆卸改道块简单方便、速度快捷,效率很高,有效减轻了职工的劳动强度。后期将在阜康线路车间进行试用,使用改进成熟后,将在全段进行推广。