2024年1月29日,16点20分,2号机金源护流人员发现推钢工推坯过程中,S2流铸坯翻起,翻钢爪未放下,导致翻钢机被卡,移坯车无法正常推坯!
16点20,金源护流人员立即通知操作工,并向台上反馈信息,同时组织人员上移坯车准备启动移坯车反推装置。
16点20分,主控室接信息后,立即广播通知台上人员,台下移坯车无法正常推坯,请关注台下情况,并反馈机长以及工长,设备机长
16点21分,机长接到信息后,立即赶往台下,下令启动移坯车事故应急预案,并电话告知台上组长降拉速,同时注意台下情况
16点22,当班过来协助机长对翻钢机阀台进行检查,发现S2流翻钢机翻起常得电,导致翻钢机放不下,立即拨电插头,对翻钢机进行顶阀操作,同时通知电工恢复处理。
台上组长根据台下情况,实时调整拉速
16点22,工长接到信息后,立即赶至现场,并将信息反馈调度室,以及精炼站,要求提高下炉钢水温度上台,并且延迟2号机钢水上台时间,同时通知不生产铸机前来协助。
16点23机长到达现场,立即将移坯车辅助反推装置放下,16点24分,移坯车反推装置将铸坯挂稳,铸坯往回推。
16点24,铸坯成功推回,机长确认电磁阀更换完成,指挥推钢工将铸坯推至冷床,并且告知可以正常推坯!同时将移坯车辅助反推装置收回。
16点26,机长告知台上事故处理完成,可以将拉速缓慢带正常。并将信息反馈调度室。事故处理完成后,落实原因为S2流翻钢机阀台,翻起电磁阀常得电,导致铸坯翻起后,翻钢爪无法放下,造成卡坯。
评审员:曹杨,周健,周海兵
评审结果:合格
1,金源人员发现问题,反应迅速,信息传播及时,台上台下沟通到位。
2,班组处理事故及时,未导致事故扩大化,并且正确落实原因进行处理。
3,移坯车挂反推装置太重,需要两人同时才能进行作业,地方狭窄,需要防止烫伤以及机械伤害。
改进措施
1,定期安排对液压站各换向阀,电插头等系统进行检查。确保设备运行正常