传统冬季冷补料的生产工艺耗时耗力,且反复倾倒沥青料、人工称重等不仅造成原材料的损耗,还会影响成品料质量。设备材料管理中心沥青炒料班组经过三个月的反复改进、升级、测试,实现了冷补料自动化生产,结束了传统工艺肩扛车拉的时代。
在生产过程中,经过数次迭代升级的冷补铺料全自动配混输送机发挥了巨大作用。
该冷补剂配料机采用PLC触摸屏控制,硬件到目前为止一共有四代。第一代采用变频齿轮泵+五个换流阀+油箱组成,机身重量达一百多公斤,工作效率低,无法接驳大型沥青搅拌站;第二代升级为变频齿轮泵+两个电磁阀,重量大大减轻,效率有所提高,但在使用中发现齿轮泵泵头损耗较大;于是第三代采用两个气动隔膜泵分别泵送柴油和冷补剂,但是仍然无法接驳沥青搅拌站;第四代融合了第一代和第三代的技术,采用两个隔膜泵和两个换流阀,其中一个隔膜泵泵送完冷补剂后不停机,关闭冷补剂通道,再将柴油通道接入,大大提升了上料速度,和大型沥青搅拌站完美接驳,使得冷补料生产速度接近热料生产速度,极大的提高了生产效率。
- 12月18日冷补料设备改造升级
- 12月27日冷补料设备改造升级
- 12月29日冷补料设备改造升级
- 1月2日冷补料设备改造升级
- 1月8日冷补料设备生产前调试
该冷补剂配料机在2024年1月10号已经获得新型实用专利的授权。
1月12日,设备材料管理中心班组生产沥青冷补料,班组成员紧锣密鼓,各司其职,紧张有序的开展生产工作。赵勤毅、张卫峰对生产前机械设备进行调试;王海龙、张琰现场把控工艺参数;马振东、崔永伟控制导热油沥青温度;朱林、李凯进行数据采集及文档整理;张龙、刘永峰协调现场;王永建做好技术支持。在各方共同努力下,第四代冷补料配料机顺利接驳沥青搅拌站,生产冷补料100.8吨。
2024年新年伊始,设备材料管理中心将继续不忘初心、牢记使命,巩固拓展主题教育成果,不断取得新成效。在市政管理事务中心的坚强带领下,开拓创新,奋发进取,真抓实干,勇做新时代市政高质量发展开路先锋!